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脫氯劑小試到工業(yè)化生產(chǎn)過程優(yōu)化

發(fā)布時間:2022-06-08所屬分類:農(nóng)業(yè)論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:原油在開采過程中添加的含氯助劑和為了保持重整催化劑的酸性功能注入的有機(jī)氯,都會使油品中攜帶某些氯化物,此部分氯化物會對下游裝置產(chǎn)生強烈的腐蝕,需要采用脫氯劑對其進(jìn)行脫除。某公司自主研發(fā)了1種具有優(yōu)異性能的重整油脫氯劑,為了推進(jìn)該脫氯劑工業(yè)化進(jìn)展

  摘要:原油在開采過程中添加的含氯助劑和為了保持重整催化劑的酸性功能注入的有機(jī)氯,都會使油品中攜帶某些氯化物,此部分氯化物會對下游裝置產(chǎn)生強烈的腐蝕,需要采用脫氯劑對其進(jìn)行脫除。某公司自主研發(fā)了1種具有優(yōu)異性能的重整油脫氯劑,為了推進(jìn)該脫氯劑工業(yè)化進(jìn)展,在小試合成脫氯劑的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了中試及工業(yè)化放大生產(chǎn)。文中介紹了脫氯劑小試、中試和工業(yè)化放大生產(chǎn)的配方及過程優(yōu)化,并對工業(yè)化放大生產(chǎn)后的樣品進(jìn)行抽樣評價,查看脫氯效果。

脫氯劑小試到工業(yè)化生產(chǎn)過程優(yōu)化

  關(guān)鍵詞:脫氯劑;工業(yè)生產(chǎn);優(yōu)化

  芳烴重整過程中,為了保持重整催化劑的酸性功能,使其具有高反應(yīng)活性、良好的選擇性及穩(wěn)定性,會連續(xù)補充一些有機(jī)氯化合物。此外,原油開采過程中也會添加含氯助劑,氯化物會對下游裝置產(chǎn)生強烈腐蝕,造成環(huán)境污染,具有極大的危害性[1~3]。為了減緩設(shè)備、管線的腐蝕及減少對下游產(chǎn)品影響,重整裝置中多采用固體脫氯技術(shù),根據(jù)原料和操作條件的變化使用的不同脫氯劑[4~8]。

  1 概述

  2020年,某公司為了緩解重整車間腐蝕問題,采購了進(jìn)口脫氯劑,使用效果良好。但進(jìn)口脫氯劑價格昂貴,售價在6萬元/t左右,1罐脫氯劑近35 m3 ,裝填量約為 25 t,實際生產(chǎn)為 2罐并聯(lián),采購價格300 萬元,增加了公司的生產(chǎn)成本。

  2016~2021年,該公司完成了 YJY16-5重整油脫氯劑的研發(fā)工作,在相同的小試評價條件下,使用效果優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品,與進(jìn)口脫氯劑具有等同的脫氯效果,但成本遠(yuǎn)低于外購產(chǎn)品,且操作簡單、綠色、環(huán)保,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。為了推進(jìn) YJY16-5 脫氯劑工業(yè)化,在小試合成脫氯劑的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了中試及工業(yè)化放大生產(chǎn),并對樣品進(jìn)行抽樣評價,查看脫氯效果[9]。

  2 小試合成脫氯劑

  脫氯劑的原料組成見表1。

  脫氯劑合成有5個步驟。(1)粘結(jié)劑制備。原料比例見表2。

  將去離子水加入到擬薄水鋁石中,機(jī)械攪拌 30 min 后,滴加濃硝酸,不斷攪拌最終得到糊狀物質(zhì),即粘結(jié)劑。粘結(jié)劑加入量按照表1中的擬薄水鋁石占比進(jìn)行換算,大約為吸附劑A質(zhì)量的3.2倍。

  (2)測試飽和吸水量。將吸附劑 A在 80 ℃的干燥箱中干燥 2 h以除去表面水分,然后自然冷卻至室溫,取1 g吸附劑A置于50 mL燒杯中,緩慢滴加去離子水并輕搖,觀察底部的水量。當(dāng)?shù)撞块_始出現(xiàn)水痕且搖晃燒杯沒有粉末狀吸附劑 A 時,停止滴加水。記下到此時所加入的去離子水質(zhì)量,測得單位質(zhì)量吸附劑A在室溫下飽和吸水量。

  (3)負(fù)載金屬鹽:將金屬鹽溶解在去離子水中,去離子水的量為合成步驟(1)中得到的飽和吸水量。將金屬鹽溶液緩慢均勻滴加在干燥的吸附劑 A 上,在通風(fēng)避光處放置 12 h,使吸附劑 A 與金屬鹽充分接觸,然后在100 ℃下干燥2 h,使吸附劑 A徹底烘干[10]。

  (4)混捏。按照表1的比例加入吸附劑B和粘結(jié)劑,混合均勻。向混合物中滴加去離子水,加入量約為混合物質(zhì)量的 10%,在滴加過程中,不斷揉捏原料,使原料可以被捏成形狀比較松散的狀態(tài),此時停止滴加去離子水。

  (5)擠條和烘干:將混合好的原料進(jìn)行擠條。擠條成型后在通風(fēng)避光處放置12 h,100 ℃下干燥 2 h 后焙燒。緩慢升溫至 370 ℃恒溫 2 h 分解硝酸根,再升溫至550 ℃下焙燒4 h,脫氯劑制備完成。

  3 中試合成脫氯劑

  由于小試合成脫氯劑實驗與工業(yè)化生產(chǎn)從儀器設(shè)備到合成工藝流程存在一定差距,所以在進(jìn)行工業(yè)化放大生產(chǎn)前,需要采用雙螺桿擠條機(jī)進(jìn)行公斤級中試放大,優(yōu)化配方及合成過程,使其更適合工業(yè)化生產(chǎn)。

  3.1 原料中水量的優(yōu)化

  按照小試配方進(jìn)行中試實驗,在混捏步驟即發(fā)現(xiàn)水量過多,原料混合成緊固的團(tuán),用手捏時可以感覺到濕潤,且可以捏成形狀。根據(jù)經(jīng)驗,此方法不利于擠條實驗,會使擠出的條黏連。

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  考慮加入的金屬鹽需要充分溶解,以便與吸附劑A混合均勻,則將水的加入量從吸附劑A的飽和吸水量改為能剛好溶解原料配比中金屬鹽質(zhì)量的水量(參考 20 ℃下飽和溶解度)。在混捏階段,物料呈現(xiàn)松散潮濕的狀態(tài),用手捏后不會形成固定的形狀,則水量適宜,擠條效果較好。

  3.2 粘結(jié)劑配方的優(yōu)化

  按照小試配方比例計算,粘結(jié)劑中加入的硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為 4.8%。在中試放大階段,按照小試比例和方法合成粘結(jié)劑,與脫氯劑原料混合后擠條大約5 cm即斷。適當(dāng)提高粘結(jié)劑中酸的濃度至8%,使酸和Al2O3充分反應(yīng),成膠效果更好;同時也可以減少水的用量,對脫氯劑成型有積極的促進(jìn)作用。采用該方法擠條時可以形成連續(xù)成型。

  4 工業(yè)化生產(chǎn)脫氯劑

  4.1 工業(yè)化生產(chǎn)步驟及存在問題

  (1)粘結(jié)劑的制備采用 10% 的硝酸。純硝酸和擬薄水鋁石的加入比例與實驗室小試相同,合成時在反應(yīng)器中先倒入擬薄水鋁石粉后,加入硝酸溶液,混合打漿成粘稠狀固體。

  (2)按照表 1 配方比例在工業(yè)反應(yīng)器中倒入吸附劑 A,再按照金屬鹽 20 ℃的飽和溶解度計算得到的水量溶解金屬鹽,將鹽溶液倒入反應(yīng)器中,攪拌15 min后加入吸附劑B和制備好的粘結(jié)劑。

  (3)繼續(xù)混合30 min后,目測原料混合狀態(tài)較好,粉末濕潤蓬松,用手抓取捏和后,原料可以很容易粘結(jié)成團(tuán),由此可見水量略大。

  4.2 解決方案

  (1)取 50% 的混合原料,向其中加入約 0.6% 的田菁粉作為助擠劑。田菁粉由名為田菁的植物制備而成,在焙燒時可以分解,對脫氯劑性能不會有影響。加入田菁粉后擠條,出條均勻順暢,條長且不斷,韌性很好。

  (2)剩下50%的混合原料,用鼓風(fēng)機(jī)常溫吹掃約 4 h以去除多余水分,再進(jìn)行混合擠條。擠出的條與加入田菁粉的條相比,表面有細(xì)小毛刺,且易斷,韌性差。

  根據(jù)上述工業(yè)生產(chǎn)脫氯劑現(xiàn)象,認(rèn)為加入一定量田菁粉作為助擠劑,擠條效果較好。對加入田菁粉助擠劑的脫氯劑進(jìn)行干燥和焙燒,產(chǎn)品留作抽樣評價。

  5 抽樣評價

  隨機(jī)抽取工業(yè)放大生產(chǎn)后的脫氯劑與工業(yè)在用脫氯劑物性指標(biāo)對比見表3。

  從表3可以看出,YJY16-5脫氯劑比表面積比工業(yè)劑更大,能與油品更好的接觸和反應(yīng),強化脫氯效果,抗壓強度滿足工業(yè)需求,同時堆密度略小,可節(jié)省裝填量和運輸成本。

  對工業(yè)化放大生產(chǎn)后的脫氯劑隨機(jī)抽取 25 g 樣品進(jìn)行 200 h 連續(xù)評價[11~13],評價條件參考重整裝置的實際操作參數(shù),見表4,實驗結(jié)果見表5。

  連續(xù)評價過程中,脫氯劑具有良好的脫氯性能,但由于原料氯含量過低,導(dǎo)致產(chǎn)品脫氯效果不明顯。在連續(xù)評價 200 h后,人為調(diào)配苛刻條件繼續(xù)進(jìn)行評價,YJY16-5脫氯劑仍具備很好的脫氯性能,證明YJY16-5脫氯劑放大生產(chǎn)成功。

  6 結(jié)束語

  脫氯劑小試與工業(yè)化放大生產(chǎn)的差別主要體現(xiàn)在原料中水含量和粘結(jié)劑中硝酸濃度對擠條的影響。在小試配方的基礎(chǔ)上,優(yōu)化水的加入量和粘結(jié)劑的合成配方并加入助擠劑,可實現(xiàn)工業(yè)化放大生產(chǎn)。對工業(yè)化放大生產(chǎn)的樣品抽樣連續(xù)評價顯示,脫氯劑具有良好的脫氯性能。——論文作者:張曉琳1 ,程光劍1 ,李博文2 ,張英杰1 ,賈鈞升1

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